生產(chǎn)分離器是一種體積大、質(zhì)量較重的大型壓力容器,是油田油氣凈化生產(chǎn)過程中油處理系統(tǒng)必備的設(shè)施,主要功能是對井口來液進(jìn)行油氣水的三相分離,其中分離合格的原油外輸,污水進(jìn)入污水處理系統(tǒng),氣進(jìn)入氣處理系統(tǒng)。某沙漠油田的2臺生產(chǎn)分離器在上次檢驗(yàn)合格使用5年后,2017年停產(chǎn)檢修期間,容器開罐清淤及噴砂除銹后發(fā)現(xiàn)罐內(nèi)底部存在大量腐蝕坑分布,腐蝕情況比較嚴(yán)重。
為了進(jìn)一步控制油田油氣凈化生產(chǎn)過程中油處理系統(tǒng)相關(guān)容器的腐蝕,為今后的安全生產(chǎn)制定有針對性的預(yù)防措施,本文通過對這2臺生產(chǎn)分離器的罐體結(jié)構(gòu)、內(nèi)涂層和犧牲陽極聯(lián)合保護(hù)及使用環(huán)節(jié)方面進(jìn)行綜合全面分析,得出這2臺生產(chǎn)分離器罐內(nèi)底部腐蝕坑形成的主要原因及采取有效的預(yù)防措施,以期為沙漠油田油氣生產(chǎn)過程中類似容器設(shè)備腐蝕坑問題的預(yù)防提供借鑒和參考。
生產(chǎn)分離器是一個密閉性較強(qiáng)的壓力容器,其主要功能是對井口來液進(jìn)行油氣水的三相分離。這2臺生產(chǎn)分離器是整個工藝生產(chǎn)流程上的首個容器,直接接收井場來液。它利用不同物質(zhì)的密度差,進(jìn)行物理分離和自然沉降。井口來液由生產(chǎn)分離器混合腔封頭上部入口處進(jìn)入,在入口處設(shè)置減速裝置以降低來液流速,分離出少量氣體,并使來液平穩(wěn)地進(jìn)入生產(chǎn)分離器,為下一步氣液兩相在重力作用下實(shí)現(xiàn)分離打下基礎(chǔ)。
在容器內(nèi)部水腔還設(shè)有帶孔堰板、擾流板、波紋板、防渦器等,使得液相流速進(jìn)一步平穩(wěn),形成層流,大大提高了重力分離的效果。在合理的靜置時間以及波紋板的隔離分離作用下,油水、淤泥等機(jī)械雜質(zhì)徹底分離。其中污水在自然沉降過程中,所含淤泥沉降在生產(chǎn)分離器底部,大部分通過污水外排進(jìn)入污水池,部分淤泥附著在生產(chǎn)分離器的底部。淤泥中含有高濃度礦物鹽,而且H2S 等酸性氣體溶解于淤泥中將形成酸性物質(zhì)。
分離后的油通過堰板溢流至油腔,經(jīng)過油出口管線進(jìn)入加熱爐加熱后再進(jìn)入熱化學(xué)脫水器,污水經(jīng)過水出口管線進(jìn)入污水系統(tǒng)的污水緩沖罐,氣相流經(jīng)捕霧網(wǎng)以脫除分散于氣相中的油霧和液滴后從生產(chǎn)分離器上方氣出口流出分離器,進(jìn)入氣處理系統(tǒng)。
這2臺生產(chǎn)分離器在上次檢驗(yàn)合格使用5年后,2017年停產(chǎn)檢修期間,容器開罐清淤后發(fā)現(xiàn)罐內(nèi)底部有2個較小腐蝕坑,噴砂除銹后發(fā)現(xiàn)罐底液相以下部位水腔排污口附近存在13個腐蝕坑區(qū)域分布,不規(guī)則分布在罐底焊縫及母材上,直徑范圍在6~18mm,深度在3~12mm之間,腐蝕情況比較嚴(yán)重。具體情況如圖1、圖2所示。
圖1 罐底清淤后發(fā)現(xiàn)較小腐蝕坑
圖2 罐底液相以下部位水腔排污口附近存在13個腐蝕坑區(qū)域分布
目前,這2臺生產(chǎn)分離器所在沙漠油田已經(jīng)進(jìn)入開發(fā)中后期,井口來液中含水率較高,導(dǎo)致流程結(jié)垢較嚴(yán)重。根據(jù)目前的實(shí)際生產(chǎn)情況,分別取某典型單井出口和注水泵入口水樣,進(jìn)行了水質(zhì)分析。
從分析結(jié)果可以看出:某沙漠油田單井出口污水與注水泵入口污水離子類型主要是陽離子Ca2+、Mg2+,陰離子HCO3-、SO42-,總體礦化度較高,結(jié)垢趨勢主要以碳酸鈣垢和硫酸鈣垢為主,這些物質(zhì)在容器底部聚集、結(jié)晶,最后形成堆積層。
從分離器的罐體結(jié)構(gòu)、內(nèi)涂層和犧牲陽極聯(lián)合保護(hù)及使用環(huán)節(jié)3方面分析這2臺生產(chǎn)分離器底部腐蝕坑形成的主要原因。
生產(chǎn)分離器是一種大型壓力容器,主要由筒體、橢圓形封頭和內(nèi)部構(gòu)件(堰板、擾流板、波紋板、防渦器等)組成,輔以各種開口(油水入口、排污口、水出口、油出口、氣出口、安全閥開口、壓力表開口、人孔、液位計(jì)出口、取樣出口等)。筒體是生產(chǎn)分離器的主要部分,是實(shí)現(xiàn)三相分離的載體。筒體下部設(shè)有排污口,排污口可以定期或不定期排放油污。
這2臺生產(chǎn)分離器罐底排污口位于來液入口端和罐體中間部位。來液入口端排污口附近均無腐蝕坑,腐蝕坑主要集中在中間排污口附近的筒體底部,見圖3。而中間排污口為水腔排污口,說明水腔底部的污水和淤泥對腐蝕坑的形成有促進(jìn)作用。由前述生產(chǎn)分離器工作原理可知,水腔內(nèi)設(shè)置有帶孔堰板、擾流板、波紋板、防渦器等,
一方面使得液相流速減慢、平穩(wěn),形成層流,大大提高了依靠重力分離的效果,另一方面,也使得液相在水腔的靜置時間相對延長,淤泥在水腔內(nèi)的沉降量加大。而且,該沙漠油田采出液具有高含硫、高含水率(約80%)、高礦化度、溶解氧含量大(約2.0mg/l)的特點(diǎn),并且伴隨著高溫的操作條件,更加加劇了腐蝕坑的形成。
圖3 水腔排污口附近存在腐蝕坑(腐蝕坑已經(jīng)打磨補(bǔ)焊)
目前,油田壓力容器內(nèi)部多采用有機(jī)涂層與犧牲陽極相結(jié)合的保護(hù)方法,涂層是壓力容器內(nèi)部防止腐蝕的第一道屏障,內(nèi)涂層起到絕緣隔離的作用,犧牲陽極對儲罐等容器能夠起到有效的防腐保護(hù)作用,能夠使裸露的金屬獲得集中的電流保護(hù),與內(nèi)涂層結(jié)合使用,在內(nèi)涂層出現(xiàn)破損或老化等現(xiàn)象形成缺陷后起到陰極保護(hù)作用。
這2臺生產(chǎn)分離器罐內(nèi)采用內(nèi)涂層和犧牲陽極方法聯(lián)合做了保護(hù),但長達(dá)5年之久未進(jìn)行全面檢修檢驗(yàn),導(dǎo)致防腐層使用年限久遠(yuǎn)。2017年檢修,打開容器后發(fā)現(xiàn)人孔蓋板、人孔防腐層全部脫落,罐內(nèi)罐底防腐層局部鼓泡、起皮和脫落,罐壁防腐漆局部起皮脫落,罐底5-7點(diǎn)鐘方向布滿淤泥。罐內(nèi)犧牲陽極11支,23Kg規(guī)格,全部消耗完畢,已失去陰極保護(hù)作用,見圖4、圖5。
淤泥中的氯離子以及其他酸性介質(zhì)在防腐層局部脫落、剝離部位,與生產(chǎn)分離器本體接觸,在電化學(xué)腐蝕及氧化還原反應(yīng)雙重作用下,形成局部大面積的腐蝕坑。容器腐蝕部位集中在5-7點(diǎn)鐘下部,也正是容器中污水、淤泥聚集的部位。而且容器下部被淤泥覆蓋,并常年浸泡在含氯化物及硫化氫等腐蝕介質(zhì)的酸性水中,在防腐層破損處形成了垢下腐蝕。
圖4 罐內(nèi)防腐層鼓泡起皮脫落嚴(yán)重
圖5 罐內(nèi)犧牲陽極全部消耗完畢
這2臺生產(chǎn)分離器在投入使用后,操作流程符合規(guī)范,采用先進(jìn)的自動化控制,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)裝置無人值守,在主控室可以對油田的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控,生產(chǎn)裝置的主要生產(chǎn)參數(shù)(如壓力和溫度)和生產(chǎn)工藝閥組開關(guān)狀態(tài)在操作站上都有顯示。但是,自投入使用以來,罐底排污操作為每周進(jìn)行一次,而且時常不能將沉積在底部的油污和淤泥排凈,從而在容器底部形成一個相對靜止的腐蝕環(huán)境,造成罐內(nèi)腐蝕介質(zhì)在罐底聚集,增加了介質(zhì)的腐蝕時長,在積存的油污和淤泥下產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕,導(dǎo)致腐蝕坑的產(chǎn)生。
針對上述腐蝕坑產(chǎn)生可能的原因,建議防范處理措施如下:
(1)對深度小于2mm的腐蝕坑進(jìn)行打磨圓滑處理,深度大于2mm的進(jìn)行補(bǔ)焊、打磨平滑處理,補(bǔ)焊處高度不低于周邊母材高度,打磨圓滑處理及補(bǔ)焊處理后進(jìn)行無損檢測;
(2)進(jìn)一步做好容器排污作業(yè),增加排污操作次數(shù),縮短罐內(nèi)排污周期;
(3)增設(shè)排泥沖砂工藝流程,利用聯(lián)合站現(xiàn)有工藝和污水處理設(shè)施進(jìn)行工藝技術(shù)改造,增設(shè)排泥沖砂工藝流程,定期進(jìn)行切換沖洗,將附著在容器底部的淤泥清除,降低淤泥對容器的腐蝕;
(4)恢復(fù)罐內(nèi)內(nèi)涂層和犧牲陽極聯(lián)合保護(hù),罐內(nèi)整體噴砂除銹重做防腐層,防腐涂料采用EP-05環(huán)氧柔性陶瓷重防腐涂料底漆、EP-67環(huán)氧玻璃鱗片防腐涂料面漆,更換全部11支犧牲陽極,底面刷防腐漆;
(5)定期檢驗(yàn),消除缺陷,壓力容器的定期檢驗(yàn)是發(fā)現(xiàn)缺陷最直接的方法,使用單位應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真做好容器檢驗(yàn),對發(fā)現(xiàn)的缺陷,及時進(jìn)行消缺處理,保證設(shè)備正常運(yùn)行;
(6)關(guān)注容器使用工況的變化,尤其是介質(zhì)物性的變化。
經(jīng)過以上3個方面原因的分析,這2臺生產(chǎn)分離器由于水腔罐底污水靜置時間長、淤泥沉降附著量大,內(nèi)涂層和犧牲陽極聯(lián)合保護(hù)失效,排污周期長且不徹底,最終導(dǎo)致產(chǎn)生局部腐蝕坑。為預(yù)防腐蝕的進(jìn)一步擴(kuò)展,有針對性地提出了幾點(diǎn)預(yù)防措施。預(yù)防措施的效果待達(dá)到維修周期時予以跟蹤檢查和評價,并依據(jù)評價結(jié)果進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
(參考文獻(xiàn)略)
詳細(xì)內(nèi)容請見《涂層與防護(hù)》2018年第10期
作者:江志強(qiáng)1,劉楊宇2,張慶春3,范趙斌1
(1.西安摩爾石油工程實(shí)驗(yàn)室股份有限公司,西安710065;2.中國石油集團(tuán)工程技術(shù)研究有限公司,天津300451;3.塔里木油田公司,新疆庫爾勒 841000)
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